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提高磨矿细度的改进措施

某铅、锌选矿厂在生产过程中,选矿指标一直不稳定,铅、锌的回收率较低,经济效益也不高。该厂一直考虑在已有设备及流程上,通过采取一定措施,合理确定适宜的磨矿细度,来改变现状,以提高矿山经济效益。

球磨机

 

一、碎磨工艺现状

现场选矿工艺流程具体为:原矿经一段破碎后,再进行一段闭路磨矿,之后对分级机溢流矿浆采用一粗三精三扫优先选铅,采用一粗两精三扫选锌。现场生产中采用颚式破碎机破碎,仅为一段破碎,而磨矿采用球磨机高堰式单螺旋分级机构成一段闭路磨矿。初期设计要求入选细度-74μm占70%左右。

在实际生产中,由于生产工艺采用一段破碎流程,其无法有效地控制入磨粒度及入磨产量,从而直接降低磨矿台效,生产实践上,入选细度仅为-74μm占50%~60%之间,致使目标矿物单体得不到充分解离。如此导致如下两种结果:一是成分互含,成为杂质,由于破碎不充分,各矿物单体之间相互镶嵌,得不到有效成分的解离,使得各个单体之间相互镶嵌;二是从尾矿中流失。两种情况都直接影响着有价金属回收率的提高。

颚式破碎机

 

二、改进措施

针对矿山现行碎磨工艺现状,为进一步提高生产效率,有必要对磨矿入磨细度进行提高,其主要措施:

1、调节破碎机排矿口,并且在破碎机给料口缓慢、均匀给矿。

2、提高磨矿浓度。磨矿动力学理论研究表明,磨矿过程是磨矿介质对物料不断冲击研磨,使物料逐渐缩小的一个随机过程。而在过程中,磨矿浓度越高,矿浆流速就越慢,物料被研磨的时间就越长,磨矿产品中符合要求的粒级所占比列就会越多,但是处理量有所下降。

螺旋分级机

 

3、抬高螺旋分级机溢流堰。溢流堰的高度也影响着矿浆分级的细度和浓度,现场将原分级机溢流堰向上抬高70mm,增加了分级机的沉降区域,再对细度进行检测,细度有明显的改善,其细度可由原来改变前的-74μm占55%提高到58%。但是会增加一定的返砂量,处理量还是有所降低。

4、改善球磨机装球配比。该选厂属于小型选厂,球磨机 装球量仅为12t,采用7种规格的钢球,分别是Ф60mm、Ф70mm、Ф80mm、Ф90mm、Ф100mm、Ф110mm和Ф120mm,将这些球划分为大球、中球、小球,由于入磨粒度较粗,变化较大,装球以大球:中球:小球=3:4:3比例装球,补加球按大球:中球:小球=6:3:1比例补加,大幅度提高大球比例,降低小球比例,与未改善之前相比,在保证处理量的情况下磨矿细度提高了2.1%。

总的来说,针对矿山现有的磨矿入磨细度不够,矿体单体解离不充分等现状,通过上述改进措施,磨矿细度得到了有效的提高,分选 改善,经济效益提高也是一定的。可见,通过提高磨矿细度来稳定选矿指标的措施是可行的,值得广泛推广。

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